GepRC VX-5 – 215mm

Update : février 2018

Comme certains composants m’ont lâché en cours de route j’ai fait quelques modifications sur ce quad.

Tout d’abord le contrôleur de vol KakuteF4. J’ai cramé le circuit OSD. Probablement la piste qui va de camera in à vtx out en passant par le processeur. Du coup écran noir mais tout le reste fonctionnait bien.

J’ai aussi utilisé le vtx Holybro Atlatl sur un autre quad.

Donc j’ai installé un contrôleur de vol JBF4 FC et un vtx AKK FX2 et une belle antenne Foxeer Pagoda Pro avec connecteur MMCX.

J’ai fait un support antenne imprimé en 3D adaptée à ce cadre.

Update : octobre 2017

A peine réparé et déjà crashé. J’ai détruit l’arrière y compris l’antenne FPV, le pigtail RP-SMA du contrôleur HGLRC F4 v5 PRO, les LEDs. Un peu dégouté mais j’ai décidé d’upgrader la bête avec un nouveau contrôleur de vol et VTX.

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Realacc X6R – 250mm

Update : mai 2018

Je l’ai démonté et réutilisé une partie des composants sur un nouveau châssis. Je me servais quasiment jamais de ce quad donc il est mieux dans les mains d’un nouveau pilote qui saura l’apprécier.

Update : novembre 2017

Petite mise à jour de l’engin. J’ai remplacé le contrôleur BetaflightF3 par l’excellent Holybro KakuteF4 AIO. J’en ai profité pour virer toutes les LED et le buzzer afin d’alléger un peu l’engin. Comme c’est l’automne j’en ai profité aussi pour tropicaliser toute l’électronique. Cela me permet de voler même quand c’est mouillé par terre voire sous la pluie sans craindre un faux contact ou un problème électrique.

Mis en service : mai 2017

N’étant pas fan du Emax Nighthawk j’ai voulu me refaire un 250. Pour le coup cette machine est canon selon moi. Puissante et avec de l’allure, très sympa à faire voler. Pour les composants : Contrôleur BetaFlight F3, ESC RacerStar 40A, Moteurs DYS Fire et batterie 4S de 1500 mAh. Il pèse 600g et développe une poussée d’environ 5 Kg.

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